1 引言
我公司碳素配料系統(tǒng)工藝流程圖如圖1所示。配料車工作過程為:當1#配料倉工作完成后,1#配料倉底門打開,將配好的物料放入運輸車中;待1#配料倉倉門關(guān)閉后,配料車移動到場2#配料倉下方接受2#配料倉的物料;2#配料倉倉門關(guān)閉后,小車移動到3#配料倉下方接受3#配料倉的物料。當3個倉物料全部放完后配料車移動到規(guī)定的混捏鍋上方,打開下料門將物料放完,然后關(guān)緊下料門回到1#配料倉下方等待。
圖1 碳素配料系統(tǒng)工藝流程圖
配料車原采用繞線式異步電動機驅(qū)動,通過轉(zhuǎn)子串電阻實現(xiàn)配料車在各運行階段的轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),操作人員現(xiàn)場操作安裝在配料車上的操作機構(gòu)實現(xiàn)配料車的工藝運行。
采用該拖動方法,存在著很多問題,首先由于現(xiàn)場粉塵大,環(huán)境惡劣,導(dǎo)電粉塵多,電動機和操作結(jié)構(gòu)故障率極高。其次是系統(tǒng)采用串電阻調(diào)速,速度調(diào)節(jié)時,電能消耗在轉(zhuǎn)子電阻上,造成能源浪費。第三是采用人工現(xiàn)場操作,憑的是操作人員的經(jīng)驗,有時需要反復(fù)前進和倒車,停車定位準確性差,時間長,影響生產(chǎn)效率。最重要的是操作人員的現(xiàn)場操作還存在著極大的安全隱患。同時,由于碳素粉末很細,造成現(xiàn)場環(huán)境惡劣,對配料工人的身體健康極為不利。
針對所存在的問題,我們對原有配料車拖動控制系統(tǒng)進行改造。采用變頻調(diào)速技術(shù)和PLC控制可在惡劣環(huán)境中穩(wěn)定安全運行的鼠籠式異步電動機,實現(xiàn)配料車的自動運行和準確定位停車,降低設(shè)備故障率,減輕工人勞動強度,提高設(shè)備工作效率。
2 配料車拖動控制方案的確定
2.1 工藝過程對配料車運行要求
(1)配料車可以在各料倉放料口和混捏鍋進料口位置準確停車。
(2)配料車運行過程中速度可調(diào),最大速度0.8m/s,最小速度0.1m/s,點動速度不大于0.5m/s。
(3)配料車運行分為啟動低速運行階段,運輸過程快速運行階段,至下料口的低速運行階段。
(4)配料車可遠程和現(xiàn)場操作,自動運行,且配料車可以根據(jù)工藝要求在任何位置實現(xiàn)緊急停車。
根據(jù)工藝要求,為提高系統(tǒng)的可靠性,提高設(shè)備運行效率和生產(chǎn)效率,對比各種拖動方案,我們采用變頻調(diào)速方案。用變頻器驅(qū)動鼠籠電動機取代繞線式異步電動機串電阻調(diào)速裝置;用PLC控制系統(tǒng)實現(xiàn)系統(tǒng)復(fù)雜的邏輯、時序控制以完成配料車的停車定位和速度調(diào)節(jié);用非接觸式的光電開關(guān)檢測配料車的變速和停車位置。采用軸頭帶直流抱閘的電動機實現(xiàn)系統(tǒng)的緊急、準確停車。
2.2 本控制方案的優(yōu)點
(1)電動機采用鼠籠電機,環(huán)境適應(yīng)性強,維護簡單,運行可靠;
(2)電動機非動力端帶抱閘,可實現(xiàn)配料車快速準確停車;
(3)調(diào)速裝置采用變頻器,可靠性比繞線電機轉(zhuǎn)子回路串電阻大大提高,輸出扭矩大,調(diào)速范圍廣,而且還可實現(xiàn)節(jié)能;
(4)利用變頻器的直流制動功能,可使配料車停車時更加平穩(wěn)快捷;
(5)采用非接觸式光電開關(guān)作為位置檢測裝置,可提高元件的使用壽命和位置檢測的可靠性;
(6)用PLC取代復(fù)雜的接觸-繼電控制,不僅可實現(xiàn)復(fù)雜的控制功能,而且還大大提高了系統(tǒng)的可靠性。
3 系統(tǒng)組成及工作原理
根據(jù)工藝計算,電動機采用4.0kW鼠籠式異步電動機。由于配料車載料啟動時為滿載起動,要求較大的起動力矩,為滿足要求,變頻器選用ABBACS800-01-0009-3;變頻器和抱閘控制接觸器異地安裝。配料車位置檢測信號直接送往系統(tǒng)控制單元PLC,PLC根據(jù)配料車位置控制配料車的速度和啟停車、前進和后退。
3.1 系統(tǒng)控制原理框圖
3.2 系統(tǒng)控制原理框圖如圖2所示。
圖2 系統(tǒng)控制原理框圖
系統(tǒng)中計算機操作站設(shè)在系統(tǒng)控制中心,用以完成設(shè)備的操作與運行監(jiān)控;現(xiàn)場操作箱用于設(shè)備的檢修調(diào)試和事故緊急停車;位置檢測元件用于檢測配料車的當前位置PLC是系統(tǒng)的控制單元,通過現(xiàn)場位置檢測信號和相關(guān)控制要求,發(fā)出對變頻器和運料車電動機報閘的控制信號,用于控制電動機的運行狀態(tài)和運行速度,同時通過變頻器的運行輸出信號,檢測變頻器的運行情況,并根據(jù)工藝要求和現(xiàn)場設(shè)備狀況,發(fā)出聲光報警信號。
3.3 配料車主回路圖
配料車主回路圖如圖3所示。
圖3 配料車主回路圖
根據(jù)工藝要求,配料車變頻器選用型號為ABBACS800-01-0009,變頻器具有豐富功能和數(shù)字/模擬量輸入輸出接口
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