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安全元件在新沖壓線上的應用
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建于20世紀八九十年代的老沖壓生產線,基本全都是采用人工手動操作,人身及設備安全得不到充分的保障。為適應越來越高的產能需求,上汽通用五菱(SGMW)于2006年在柳州工廠新建了一條自動化沖壓線。該沖壓線由1臺22500kN、3臺10000kN的壓力機以及7臺自動化機械手組成。整線長約80m,寬約20m,地面上高度約11m,地下深度約6.5m。這是一個具備最高安全等級的沖壓車間,應用了很多典型的安全元件和系統。而在青島分公司的生產建設上,我們還引入安全PLC和安全I/O。

雙手按鈕——將危險制約在源頭的設計理念

雙手按鈕(見圖1)主要用來控制壓機的滑塊運動。在生產線調試階段或者手動運行壓力機時,需要使用雙手按鈕進行操作。

圖1 雙手按鈕
生產的初始階段,由于產品質量及人員培訓等方面的制約,安全生產得不到有效和嚴格的實施。很多操作人員為了圖方便,往往采取各種各樣的“詭詐”手段。例如,將其中一個按鈕固定閉合,只操作另一個按鈕,另一只手用來輸送板料等,這種操作方式存在著較大的安全隱患。為避免這種情況,項目技術人員從多年的項目運作及生產中總結出經驗教訓,認識到設備的選型是關鍵。

基于這個出發點,在選擇雙手按鈕時我們選擇了羅克韋爾800P-F2CAV系列的產品,而不是簡單地選用兩個按鈕進行組合。該系列的雙手按鈕不僅具有特殊的殼體結構設計,而且配套采用安全監控模塊(又稱安全繼電器),組成一個安全的雙手控制系統(見圖2)。在危險場所,特別是手工送料的機器、沖壓設備以及帶切割刀具的機器等,只有在雙手按鈕同時按下去,并且時間差應該不小于0.5s時,裝置才進行有效操作;如果時間差超過0.5s,必須兩個手都松開后才可以再次使用,從而確保操作人員的雙手離開危險區域,免受傷害。

圖2 雙手按鈕結構
雙手按鈕的2個常開和2個常閉總共4個信號觸點連接到安全監控模塊,由安全監控模塊對雙手按鈕的狀態進行判斷。當且僅當兩個按鈕在0.5s內同時按下時,安全監控模塊才會有輸出,該系統才能夠啟動機器動作;任何一個觸點的故障,均可以被監控判斷;當任何一只手離開按鈕,安全裝置就立刻停止輸出,切斷動力源,從而實現人員保護的目的。任何一只按鈕的提前或推遲工作,都不會出現危險(見圖3)。

圖3 雙手按鈕時序
切斷危險的源頭,避免任何誤操作可能帶來的風險,是項目技術管理的重要原則。雙手按鈕的這種操作理念同樣也適用在寸動、微調等運行模式上:同時按下按鈕,壓機動作;同時釋放,壓機停止;若一只手突然釋放,壓機急停。

安全保護系統MPS——安全生產及維護兼顧的設計理念

從手動線到自動線的過渡,從簡單的人力生產到高度自動化的飛躍,絕非一朝一夕之功。在自動線設計之初,考慮到安全與生產的同時維護需求,我們引入了MPS能量控制理念。MPS即能量監控及鎖定系統,現場的MPS操作盒如圖4所示。

首先,我們將壓力機所涉及的動作分為主要動作和次要動作。所謂的主要動作即可能引起人身重傷或死亡的動作,如壓力機滑塊的下壓動作和機器人的軌跡運動等。次要動作即對人身傷害輕微或不構成傷害的動作,如氣閥的動作、機器人真空吸盤的動作等。通過控制主、次要動作的電源或邏輯程序以期達到安全的目的。

引入MPS能量監控系統后,無論是在生產節拍提升亦或是在人員保護上都有明顯的改善。操作人員想進入模腔區域,它就必須將主要動作禁止。在沖壓自動生產線上,它就意味著選擇POS1(位置1,見圖4)停止滑塊動作,打開柵欄門,鎖定機器人動作,關閉廢料門,安全指示燈亮(圖4所示綠色柱燈)后,方可進入區域執行維修任務。

圖4 MPS操作盒及能量選擇銘牌
例如,當生產時間過長時,模腔中就會有金屬屑粘在模具上,即便是這些小的金屬屑也是生產質量所不允許的。傳統的解決方法是,停止生產線或停止壓力機,操作人員進入壓力機模腔,將金屬屑清除干凈,然后重新啟動壓力機,恢復生產。這樣做確實是出于對安全的考慮,但是對于400多千瓦的主電機來說,多次重啟不僅影響使用壽命,而且耗費生產時間。

在此,我們對SGMW柳州自動化沖壓線改造前后的生產數據進行對比。X月份停線數據:30次/班,每次3min,清潔模腔的時間占到一半,大概十幾次左右;按每班約17次用于清潔模腔,若停主電機,所需時間:3×17=51min;引入MPS改造后,若不停主電機,清潔模腔所需時間:1×17=17min;每班節約時間:51-17=34min;每天三班共節約時間:34×3=102min。

在汽車生產廠,一個小時可能就意味著70臺車,僅僅清潔模腔一項就節約生產時間將近兩個小時,極大地提高了產能。

若要選擇執行其他MPS任務,如示教機器人等,也可以選擇使用POS2(位置2)、POS3(位置3)等。當然,也可以配合使用其他的狀態顯示屏,如滑塊鎖緊顯示LED板。通過這種直觀的安全狀態顯示,更好地保障了進入危險區域的人員的安全性。

安全PLC及I/O模塊——引入最先進的安全控制產品的設計理念

2007年是SGMW進行安全設備升級的一年,這在青島分公司的生產線建設上得到了完美體現。與柳州生產線不同,由于安全PLC和安全I/O的引入,安全繼電器由于其繁瑣的接線及安裝幾乎在一夜間就被淘汰了。

以AB的安全PLC為例,安全PLC系列logix5561&5562通常都會有一個安全的伴侶Logix55LSP,該類型的PLC既可以連接安全I/O,又可以連接普通的非安全等級的I/O,如西門子的IP20。與AB的常規產品不同,安全PLC是具備特定SIL等級的安全控制器,它利用各種水平的冗余機構,提供給系統以整體安全性。其安全控制架構如圖5所示。

圖5 安全控制架構
PLC安全系統包括安全I/O,它幫助我們從柳州項目中硬接線安全繼電器的傳統方式中解脫出來,取而代之的是更為靈活,能夠實現編程功能的控制器。青島項目就是通過采用安全網絡DNET和ENET,將安全I/O進行分布配置,不但節省了布線、安裝成本和項目時間,而且確保標準控制系統和人機界面隨時獲取診斷信息。智能化的安全I/O模塊和傳統的I/O模塊根本的不同點在于安全I/O能夠自行監控接入其中的安全回路,實現了現場設備Field級別的診斷功能。

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